电池组件失效分析
文章来源:腾昕检测微信公众号
案例背景
CASE BACKGROUND
某电池组件在使用过程中出现功能失效,经排查,判定为电池电压降低导致失效。
分析样品为NG品、OK品及单品电阻R1。
分析过程
CASE BACKGROUND
外观分析
R1外观
R1外观
C1外观
测试结果
NG品电池内部PCBA的电阻R1存在疑似腐蚀的现象,C1电极表面腐蚀发绿,R2未见明显异常。
X-RAY分析
电阻R1
电阻C1
测试结果
未发现异常。
性能测试
▼ 对NG品电池电压进行测试,测试值为3.86 V,电池电压明显下降。
▼ 对OK品进行电池电压测试,测试值为1.823V,存在电压下降的情况。
▼ 对NG品电池PCBA电阻R1进行阻值测试,阻值为36.6V,电阻R1出现阻值增大异常。(R1标称值为100±5%Ω)
测试结果
NG品电压降低、R1电阻值增大;OK品电压下降。
NG品电池PCBA分析
▼ NG品电池PCBA电阻R1表面分析
1、SEM表征分析
2、EDS成分分析
测试结果
NG品电池PCBA电阻R1镀层缺失,镀层表面检出异常元素“S”、“Cl”以及“Ag”元素。
▼ NG品电池PCBA电阻R1断面分析
1、SEM表征分析
2、EDS成分分析
测试结果
电阻断面可见明显的镀层侵蚀缺损,且焊锡亦被侵蚀。通过成分分析检测出异常元素为“S”、“Cl”。
▼ NG品电池PCBA电阻C1表面分析
1、SEM表征分析
2、EDS成分分析
测试结果
电容C1镀层腐蚀,镀层表面检测出异常元素“S”、“Cl”以及“Cu”,即已生成铜绿。
▼ NG品电池PCBA电阻C1断面分析
1、SEM表征分析
2、EDS成分分析
测试结果
断面检出异常元素“S”、“Cl”、“Br”,以及少量“Cu”。
电阻R1单品分析
▼ X-RAY分析
R1-1
R1-2
▼ SEM分析
▼ 表面EDS分析
▼ 断面SEM分析
测试结果
均未发现异常,单品电阻R1镀层完好。
电池相关附件EDS成分分析
测试结果
仅内部电极检出少量“S”元素,其余附件无异常。
高温高湿试验
▼ 试验条件:温度:85℃;湿度:85%RH;时间:168h, 不通电放置。
▼ 单品电阻电容试验前后观察:未见异常,排除因器件导致的失效。
R1-1试验前
R1-1试验后
R1-2试验前
R1-2试验后
▼对OK品电池进行高温高湿试验
测试结果
试验后,电池呈现鼓包状态,在电池封口处析出较多白色结晶物质。且器件焊接引脚均已腐蚀发黑,表面附着高温溶解后的美纹胶胶质。
▼ 对试验后OK品进行SEM/EDS分析
1、SEM分析
2、EDS分析
测试结果
电阻R1焊点出现腐蚀晶枝,检出“S”及少量“Cl”。
3、对白色异物部分进行EDS分析
测试结果
白色异物主要成分与电池白色内膜及内电池成分一致,判断为电池受热膨胀后,内部液体/气体沿密封边缘挥发出来,聚集在该处后形成的白色粉末结晶。
4、从PCBA基板表面取下部分白色异物后对其进行EDS成分分析
测试结果
检测出“F”、“S”元素,说明电池内部挥发已覆盖至基板表面。
分析结果
ANALYSIS RESULT
综合以上分析,电池发生失效是由于基板电阻、电容发生硫化腐蚀,以及弱酸性锡腐蚀,导致端电极损伤,阻值增大、容值减小,最终发生电池电压降低失效。初步判断引起硫化腐蚀的根本原因在于:
1、电池内部存在硫化气体污染;
2、美纹胶的粘性物质易吸附环境中的硫污染物及氯污染物;
3、PCBA基板本身未做防潮防霉处理。
改善建议
IMPROVE METHODS
1、美纹胶布变更为高温胶布(耐高温、低胶量),减少有害物吸附;
2、PCBA表面涂覆三防,隔离有害物侵蚀。
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